[简答题]某电厂 2号机组 (30万等级机组)1号汽动给水泵超速跳闸 ,锅炉给水流量低 ,MFT 动作事件 。请根据所给资料 ,分析事故原因 ,并制定预控措施。事件经过资料:某年 02月 28日 6时 ,2号机组长期备用后启动并网 。 7:29,2号机组发电机功率为 120.03MW ,1号气泵组运行 ,2号小机 600r/min暖机 ,3号电泵因电机甲侧空冷器漏水不 备用 ,炉水循环泵保持运行 ,省煤器人口流量为 598.73t/h, 1号气泵出口流量为 539t/h, 减温水总量为 50t/h,给水投差压自动模式运行 (通过主给水调门来调节给水流量设定值 , 通过调给水泵转速来设置给水门前后的差压),1号小机进汽调门开度为 36.33% ,转速为 4102r/min。 小机气源取自 2号机中压辅汽站 (由 3号机带 ,在机组启动期间带小机 ,主机 、 小机轴封用汽 ,高中缸预暖等用户 ,机组正常运行期间仅接带大 、小机轴封 , 中压辅汽站压 力调节通过汽动调节阀实现)。7:10,准备将 1号小机气源切至本机四段抽汽气源带 ,2号机负荷缓慢升至 110MW , 但随后运行人员未注意到机组负荷缓慢增加 ,逐步接近 120MW。7:29:31, 甲/乙主给水调门开度指令为 27%/27.2% ,给水调门前后差压设定/反馈 分别为 6.4MPa/7.2MPa,1号小机转速为 4114r/min,总给水流量为 602.12t/h,主给水调 门前母管压力为 15.69MPa, 1 号小机进汽调门指令与反馈均为 36.7% , 中压辅汽站投自 动 ,调门开度 39.4% , 中压辅汽站压力为 0.75MPa。7:29:35,2号机组发电功率达到 120.031MW ,机组负荷大于 120MW ,炉水循环泵 保护跳闸 ,储水箱液位快速上升 ,省煤器人口流量急剧下降 。 至 7:29:44,储水箱液位从 6300mm升至 7920mm,省煤器人口流量从 602.12t/h下降至 441.44t/h, 甲/乙主给水调门 跳至手动 ,此时炉侧主值班员从维持给水流量出发 ,采取手动开大锅炉上水调门操作 ,而炉 水泵跳闸后 ,给水调门前后差压从 6.32MPa迅速降至 3.85MPa,而 1号小机仍投差压自动 模式 ,两项因素致使 1号气泵组出力迅速增加。7:30:18,锅炉省煤器人口流量增加至 606t/h, 甲/乙侧主给水调门开度为 42%/44% (分别增加 15%/17%),总减温水流量为 57t/h, 1号小机出口流量为 651t/h,小机进汽调 门开度升至46% (增加 10%),1号小机转速与中压辅汽站调门开度迅速增加 ,而中压辅汽 站压力下降。7:30:48,监盘人员发现 1号气泵出口流量超量程 ,开始减水操作 。 7:31:28,运行 人员将 1号给水泵差压自动控制方式切除 。 7:31:45, 甲/乙侧主给水调门开度分别关小至 32%/34% ,此时 1号气泵出口流量为 618t/h,1号小机转速为4539r/min,进汽调门开度为 99% , 中压辅汽站调门开度为 89% , 中压辅汽站压力从 0.75MPa降至 0.52MPa。7:31:59至 7:38:03, 因 1号小机进汽调门和中压辅汽站调门均已全开 , 1号小机 转速维持在 4600r/min,泵出口流量为 550t/h,省煤器进口流量为 520t/h,总减温水水量为 30t/h,机组负荷维持 150MW左右。7:35,运行人员发现气泵备用气源压力 (中压辅汽站压力)降至0.45MPa报警 ,检查 2号机中压辅汽站供汽调压门全开 ,为防止因轴封供汽不足而导致机组真空恶化 ,立即手动 增开气泵备用气源前电动门 。 7:38:11, 中压辅汽站后压力从 0.51MPa上升至 0.72MPa, 1号小机转速急剧上升至 5073r/min,此时 1号小机进汽调门指令受到转速自动控制回路的 影响 ,开始发指令关小调门 , 中压辅汽站调门也开始关小。7:38:12,A小机实际转速上升至跳闸转速 (5150r/min)以上 。 A小机 MEH超速保 护 ,METS超速保护两套超速保护系统共 6个超速保护测点同时动作 ,A小机跳闸 。 因电 泵不备用 ,7:38:23,锅炉给水流量低 MFT动作 ,汽轮机 、发电机联跳正常。